TPM加熱爐提升液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造
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TPM咨詢服務(wù)中心 丨 發(fā)布時間:2017-11-29 丨 瀏覽次數(shù):
型鋼廠大型線的步進式加熱爐采用法國斯坦因數(shù)字化燃燒技術(shù),此技術(shù)為斯坦因公司于20世紀(jì)初研發(fā)并負(fù)責(zé)建造,設(shè)備的全部動作由液壓系統(tǒng)優(yōu)化完成,在多年的運行中,液壓閥臺及管路震動較大,油缸在動作時容易產(chǎn)生油液泄露,不僅造成了大量的液壓故障停機,也造成了大量煤氣能源的浪費,給生產(chǎn)的運行帶來的成本損耗巨大。
1、加熱爐提升閥臺故障分析
當(dāng)步進梁提升液壓缸開始動作時,可以發(fā)現(xiàn)主管路及支管路的振動異常明顯,故障點主要存在于系統(tǒng)的設(shè)計及閥臺元件的選取中,通過分析,一方面原液壓系統(tǒng)對減少液壓沖擊的設(shè)計較為簡單,且在施工后由于工時較短,導(dǎo)致整個比例系統(tǒng)程序調(diào)試均未全部完成。另一方面,對提升閥組液壓元件選取不合理,導(dǎo)致整個提升閥組啟閉過程中,液壓缸補油過程不及時造成液壓沖擊異常增大。
2、液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造方案
2.1為了保證提升油缸的速度為一定值,在主油路中使用了比例節(jié)流閥對通往油缸的油量進行節(jié)流,即對油缸的速度進行了調(diào)節(jié)。由于比例節(jié)流作用,導(dǎo)致節(jié)流閥出口油路的壓力降低,使得通往液壓缸油路的流量瞬間減少,一定程度上產(chǎn)生了吸空現(xiàn)象,由此產(chǎn)生了較大的壓力沖擊,使得閥臺及管路震動產(chǎn)生,因此需要對主管路中比例節(jié)流閥出口的油量進行調(diào)節(jié),來降低液壓缸提升時的瞬間沖擊。
液壓系統(tǒng)優(yōu)化
通過對系統(tǒng)原理圖進行分析,我們認(rèn)為對油量有調(diào)整作用的為一個插裝閥,在液壓缸提升時,高壓油首先通過一個帶減壓閥的二通插裝閥,由它對管路流量進行減壓,減壓后的壓力油通往比例節(jié)流閥,因此需要此減壓閥進行改造。此二通插裝閥為帶減壓功能的插裝閥,減壓閥為先導(dǎo)式錐閥,集成在插裝閥蓋板上,其主閥芯組件為插裝閥用于控制蓋板封閉,其作用原理為:作用于A口的壓力經(jīng)控制油的節(jié)流孔進入主閥芯彈簧腔,當(dāng)壓力地與性能極限或先導(dǎo)閥彈簧設(shè)定壓力時,主閥芯的液壓力平衡,彈簧力使主閥芯保持開啟狀態(tài),因此,油液可以自由的從B口流入A口。當(dāng)壓力達到先導(dǎo)彈簧設(shè)定的壓力時,主閥芯關(guān)閉,并根據(jù)壓力-流量特性曲線降低A口的壓力。
經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),壓力油經(jīng)過減壓閥和節(jié)流閥后,壓力降低,流量減少,導(dǎo)致通往液壓缸的流量降低,產(chǎn)生了一定量的吸空,由此產(chǎn)生了震動,究其原因,是因為壓力油通過插裝閥主閥芯后壓力降低,而此時的壓力需要補給節(jié)流閥的出口以供給液壓缸流量,為此,我們對閥組進行了重新選型,為了能夠給液壓缸的補給流量增大,我們對插裝閥的型號重新選取,主要功能改變?yōu)椴逖b閥前補給壓力,即給液壓缸補油的壓力和流量增大,保證了液壓缸在提升時的流量。相比前一種插裝閥,改造后的閥組補給流量大,由此產(chǎn)生的提升油量吸空也就得以消失,相應(yīng)的管路震動也就減少了
2.2通過對液壓缸動作程序進行優(yōu)化,通過增加延時,減緩油缸突然啟動的時間,減少油路內(nèi)的突然沖擊,從而減少管路震動:步進梁以高速開始向上移動,當(dāng)步進梁到達“在中間位置之前減速”時,步進梁以中等速度向上移動,直至到達“在中間位置之后加速”為止,然后步進梁以高速向上移動,當(dāng)步進梁到達“在上部位置之前減速”時,步進梁以低速向上移動;步進梁以高速開始向下移動,當(dāng)步進梁到達“在中間位置之前減速”時,步進梁以中等速度向下移動,一直到到達“在中間位置之后加速”為止,然后步進梁以高速向下移動,當(dāng)步進梁到達“在下部位置之前減速”時,步進梁以低速向下移動。
2.3主管路增加蓄能器組:在提升閥臺主管路上安裝一套蓄能器組,通過對壓力及瞬間流量的計算安裝6個皮囊式蓄能器,自投入以來,消除了液壓站泵組產(chǎn)生的噪聲與振動,有效的降低了提升動作瞬間給管路帶來的衰減脈動,確保了液壓缸動作時的穩(wěn)定性。
2.4泵組改造,降低系統(tǒng)壓力:由于加熱爐步進梁提升時瞬間動作較快,因此重點對液壓站的泵組重新選取型號,將原系統(tǒng)中單泵的排量由140ml/rev改造為180ml/rev,可以提高瞬間泵組的流量,并且對液壓站的出口壓力進行調(diào)節(jié),由原來單泵170Bar降低為130Bar,通過降低管路壓力提高系統(tǒng)流量的方式降低管路振動。
2.5系統(tǒng)管路減震改造:對閥臺主管路進行改造,將通往閥臺的兩根硬管改造為軟管連接,由于軟管長度有一定的余量,為柔性連接,可以在很大程度上吸收系統(tǒng)的沖擊震動,并且將接頭連接形式由原來的活結(jié)式改造為SAE法蘭式,起到了管路連接穩(wěn)固的作用,在很大程度上減少了噴油事故。
2.6加強管路固定,減少管路震動:加強管路的固定工作,更換損壞及缺失的管夾,對于動作頻繁,彎頭較多鋪設(shè)較長的管線,在原有管夾的基礎(chǔ)上,使用重型鋁合金管夾并加數(shù)量,以獲得較少的震動量。
改造項目實施以來,降低了步進梁提升閥臺的沖擊振動,從而減少了管路及密封的損壞,延長了油缸的主體設(shè)備的壽命,因此產(chǎn)生的停機時間已全部消除,不僅降低了設(shè)備維護難度,也減少了設(shè)備成本,提高了生產(chǎn)作業(yè)率。
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